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水污染處理方法 非標定制

品牌: 新得瑞
型號: 按需定制
產地: 江蘇常州
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發布時間: 2023-11-22 15:16
最后更新: 2023-11-22 15:16
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詳細說明

氰化物是帶有氰基(CN)的化合物,是劇毒性物質。在金屬冶煉、電鍍、化工和儀表等行業廣泛存在著氰化物,含氰廢水的處理也是這些行業亟待解決的問題。目前,去除氰化物的方法主要有化學法、物理化學法和生物法。各種方法相互組合處理含氰廢水已經變得很常見,已經成為比較熱門的方向。張亞群等采用絡合沉淀、臭氧氧化、膜技術等處理含氰廢水,終結果表明絡合沉淀結合膜技術的組合工藝對氰化物去除效果好。CUI等利用臭氧氧化和曝氣生物濾池組合工藝對含氰廢水進行處理,在優化的降解條件下對氰化物的去除率大于99%。

復合厭氧生物濾池(HAF)內部填料上附著著大量厭氧微生物,廢水由下往上流動時經過填料,在微生物作用下分解有機物,該反應器抗沖擊負荷能力較強,對COD有很好的去除效果。流離生物反應器(FSBBR)內部填料以FSB流離生物球為載體,該載體與進水接觸充分,對COD、氮等污染物的去除效果好,表面掛膜較快,可維持很高的生物量;運行過程具有厭氧、兼氧、好氧多種環境。

目前國內外很少有研究利用HAF和FSBBR組合工藝處理工業廢水。本研究采用“HAF+FSBBR”組合工藝對含氰廢水進行處理,以期為含有難降解污染物工業廢水的處理提供全新的思路。

1、實驗部分

1.1 實驗水質

所用廢水來自中國大的氰化物生產基地,河北某冶金化工廠。廢水COD為10g/L,BOD5為3g/L,SS、NH4+-N、總氰的質量濃度分別為400、1000、20mg/L,pH為6~9。

1.2 實驗裝置及工藝流程

實驗裝置為圓柱形,直徑0.5m,高4.5m,有效容積約3.53m3。工藝流程如圖1所示。


1.3 污泥的接種和馴化培養

1.3.1 好氧階段

向曝氣池中投入污泥接種,接種量按曝氣池有效容積的5%~10%。啟動前幾天可先悶曝24h(即不進原水也不排水),溶解氧(DO)的質量濃度控制在1mg/L左右。污泥顏色成為棕黃色后,以小liuliang進水(liuliang可控制在實驗裝置設計liuliang的20%~30%),每調整一個liuliang梯度維持4~7d,做好監測,具體進度見表1。逐步tigao,直到后達到設計liuliang和污泥含量。其中實際時間需通過微生物的生存情況進行,一般需要保證COD的去除率維持在30%左右,DO的質量濃度2~4mg/L。


1.3.2 厭氧階段

將厭氧池中的污水tisheng到正常水位的1/2水位處,將池中的污水厭氧1~2d(配合后面好氧段的污泥培養)。開始采用間歇進水,COD污泥負荷率控制在0.05~0.2kg/(kg·d)。當污泥逐漸適應廢水性質后,污泥逐漸就具有了去除有機物的能力。當COD去除率達到30%以上后,可以逐步tigao進水容積負荷率,每次tigaoCOD容積負荷率的幅度以0.5kg/(m3·d)左右為宜,此時可以由間歇進水過渡到連續進水,但應控制進水COD和進水量,保持穩定的增長。隨著負荷的tigao,反應器內的污泥逐漸由松散狀態變成沉淀性能較好的絮體,污泥的產甲烷活性也相應tigao。在調試過程中要保證系統的負荷以20%~30%的增長速率穩定增長,每次調整負荷應保證去除率達到30%后穩定3~4d,再tigao負荷。

1.4 分析方法

實驗中各指標含量均按國家有關標準進行測定。水溫,溫度計;DO含量,便攜式溶解氧儀;pH,pH計;COD,zhonggesuanjia法;NH4+-N含量,水楊酸-次氯酸鹽光度法;氰根(CN-)含量,xiaosuanyin的滴定法。

2、結果與討論

2.1 反應器的啟動

該實驗啟動方式為厭氧好氧同步啟動。運行第1天進水為生活污水,其后逐漸按比例通入工業廢水,反應器啟動階段的運行工況如表2所示。


馴化期間逐漸增加工業進水比例,直至進水全部為工業廢水。每次在負荷tigao時,系統需要運行2~4天,待穩定后繼續tigao負荷。當系統運行28d后,進水COD達到10g/L,COD容積負荷(VLR)為2.04kg/(m3·d)。經過30d的調試,系統進入穩定運行期,此時系統開始滿負荷運行。進水體積liuliang為30L/h(蠕動泵顯示為80r/min),一級FSBBR、二級FSBBR、曝氣調節池中DO的質量濃度分別為3、1.5、0.5mg/L。

2.2 COD的去除效果

圖2為進出水COD及其去除率隨時間的變化。


由圖1可以看出,在反應器啟動之初按比例加入工業廢水時,雖經過負荷沖擊系統很快恢復。在剛加入體積分數5%的工業廢水時,污泥需要適應新的環境,COD去除率為48%,經過適應其去除率基本保持在70%以上并趨于穩定。在后期馴化期間,繼續加入一定比例的工業廢水,COD去除率基本可以保持在90%,說明系統具有很好的抗沖擊負荷能力。在經過30d的馴化系統運行穩定,COD的去除率可以到達80%以上,此時COD容積負荷已經達到2.04kg/(m3·d)。

圖3為HAF和FSBBR的COD去除率隨時間的變化。


由圖3可以看出,總體穩定運行過程中,FSBBR裝置對COD的去除貢獻大。從初期階段進水COD較低時,HAF裝置可以去除近80%的COD;FSBBR裝置對于低COD去除率卻微乎其微,隨著COD逐漸增大,HAF裝置去除率僅保持在15%左右,而FSBBR則發揮其巨大作用,由此可以說明HAF裝置可以用于低COD廢水或生活污水處理,而FSBBR可以用于高COD工業廢水處理。

2.3 NH4+-N的去除效果

圖4和圖5為啟動階段系統和HAF分別對NH4+-N的去除效果。



由圖4和圖5可以看出,在啟動階段NH4+-N的去除率隨進水NH4+-N含量的不斷增加而減小。在工業進水體積分數分別為5%和10%,即前8d時,出水NH4+-N含量幾乎趨于0,系統對NH4+-N處理效果非常好,此時進水NH4+-N的質量濃度基本小于250mg/L。第8天后,工業進水體積分數增加到15%,出水開始檢測到NH4+-N。而當工業進水體積分數繼續增加到50%時,出水NH4+-N的質量濃度為108mg/L;繼續運行,出水NH4+-N含量不斷增高,在20d時,出水NH4+-N的質量濃度達到303mg/L,此時進水NH4+-N的質量濃度為938mg/L。之后出水中NH4+-N的含量不斷增長。工業進水體積分數為并開始穩定運行時,出水NH4+-N的質量濃度為600mg/L左右,此時出水COD在500~700mg/L,NH4+-N降解效果并不理想。

系統在穩定運行階段HAF工藝后NH4+-N含量比進水略有增加,增加量在200mg/L左右,原因可能是生化法降解NH4+-N有限,使得二級好氧中硝化菌不易培養,而FSBBR在此階段對NH4+-N仍有一定的降解效果。

2.4 CN的去除效果

在含氰污水中主要防治CN含量的沖擊問題,氰化物會對污泥中的微生物產生毒性。一般情況下未經含氰污水馴化后的微生物對CN的承受能力為質量濃度1~2mg/L,經含氰污水馴化后的微生物對CN的承受能力為3~5mg/L。當污水中的CN的質量濃度大于5mg/L時,微生物將產生中毒,在生化反應池中活性污泥會產生離散、上浮現象,微生物失去活性,出水水質惡化。


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